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金华GB 6479-2013 高压化肥设备用无缝钢管执行标准

  • 公司: 金华瑞德隆钢铁贸易有限公司
  • 价格: 面议
  • 联系人: 王道广
  • 发布时间:2024-04-29 16:47:17
  • 所在地:金华
  • 标题: 金华GB 6479-2013 高压化肥设备用无缝钢管执行标准
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金华GB 6479-2013 高压化肥设备用无缝钢管执行标准,金华瑞德隆钢铁贸易有限公司为您提供金华GB 6479-2013 高压化肥设备用无缝钢管执行标准。

高精度小直径高压无缝钢管在液压系统、柴油机燃油系统中得到了广泛的应用。目前,一般采用冷轧或冷拔毛管的方式来制造高精度小直径高压无缝钢管,尽管也能达到技术要求,但还存在如下问题:冷拔工艺虽然生产效率高,但不可避免地会使材料内部缺
陷扩展、组织结构疏松,与冷轧工艺相比,其所制造钢管的抗压能力、内外表面的质量等相对较低;而冷轧工艺虽能增加材料的致密性、表面质量好、尺寸精度高,但存在着生产效率低的问题,特别是对于小直径钢管,须冷轧2至3道,才能达到所需的技术要求,很难满足高效生产的需要。为此,作者提出了一种生产效率高、质量好、尺寸精度高、可适用于小直径高压无缝钢管制造的工艺,并取得了良好的应用效果。
今年,我国钢材出口面临的形势较为严峻和复杂,出口量在持续减少。据海关总署统计显示,今年1-8月我国钢材出口同比下降13.1%,为4718万吨。我国8月钢材出口587.5万吨,7月为589万吨。而目前国内钢材市场高于国际市场价格,预见后期我国钢材的出口量将会继续下降,投放国内市场的资源将会进一步增加,直接波及后期包括建筑钢材在内的整个钢材市场供给的变化。
高精度小直径高压无缝钢管的制造工艺流程,它主要针对直径为~15 mm~O30 mm 的毛管,采取预处理、冷轧、无氧光亮退火、再次预处理、缩头、连续冷拔、无氧光亮热处理、校直和截头、无损检测和表面处理等技术措施。

 



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高压锅炉管最新使用标准GB/T 5310-2017 《高压锅炉用无缝钢管》2017-12-29发布,2018-09-01正试实施。本标准由攀钢集团成都钢钒有限公司、衡阳华菱钢管有限公司、江苏武进不锈股份有限公司、无锡腾跃特种钢管有限公司、永兴特种不锈钢股份有限公司、冶金工业息标准研究院、上海发电设备成套设计研究院、西安热工研究院有限公司、苏州热工研究院有限公司、山西太钢不锈钢钢管有限公司、内蒙古北方重工工业集团有限公司联合起草。
本标准适用于制造高压及其以上压力的蒸汽锅炉、管道用无缝钢管。
本标准准规定了高压锅炉用无缝钢管的分类、代号、尺寸、外形、重量、技术要求、试样、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。
与GB/T 5310-2008相比主要技术变化如下:
——增加了钢牌号07Cr25Ni21;
——修改了不锈钢的冶炼方法;
——增加了总延伸系数要求;
——修改了15CrMoG钢管的热处理制度;
——修改了硬度要求;
——增加了表面硬度要求;
——修改了压扁试验和弯曲试验要求;
——修改了晶粒度要求;
——修改了显组织要求;
——修改了脱碳层深度要求;
——修改了表面质量要求;
——修改了10Cr9MoW2VNbBN和07Cr25Ni21NbN的高温规定塑性延伸强度;
——修改了10Cr9MoW2VNbBN、07Cr25Ni21NbN和08Cr18Ni11NbFG的持久强度推荐数据。

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从整个热轧钢管生产工艺过程来看,碳素钢管(低合金钢管)和特殊的合金钢管在轧制工序上没有什么明显区别。而区别大的主要表现在准备工序和精整工序上。但是如果把相同工序的具体要求加以比较的话,就会发现它们彼此之间是有区别的,甚至区别还比较大。这是由于钢中加入特殊合金元素改变了钢的性能(包括加工性能),加上对成品质量的要求也不同,生产中必然出现特殊性,因此需要研究这些特殊性。特殊的合金钢管生产工艺比碳素钢(包括低合金钢)钢管生产工艺要复杂,这就更有利于我们全面地掌握钢管生产的工艺问题。
多道次、循环性生产是钢管冷加工生产工艺过程的基本特点。但在制定产品的具体工艺过程和工艺制度时,必须以产品钢种的特点、产品的技术条件以及设备的配置情况等为依据,并注意总结丰富的实践经验。这样,制定的生产工艺才能合理并符合生产实际。
根据国内的资源情况,近年来,我国发展了一系列用于制造锅炉钢管的合金钢。例如12MoVWBSiRE是无铬热强钢,性能超过12Cr1MoV,它打破了耐热钢一定要含铬的框框。我国研制成功了作为过热器管使用的珠光体热强钢如12Cr3MoVsiTib和12Cr2MoWVB,其使用温度较高,为生产高参数大容量的机组提供了经济的、工艺性能良好的材料。
中秋假期期间无缝钢管市场报价先跌后稳,贸易商休市较多,市场交投氛围较淡,线材螺纹钢主流稳中降20,钢坯先降10后涨10累计持平。考虑中秋节后或为下游工地集中补货阶段,市场价格或有一定支撑,

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矫直机的矫直工具为矫直辊,当矫直辊磨损较为严重,不能满足与钢管保持线接触或表面裂纹、粘钢影响钢管的矫直质量时,应对矫直辊予以更换。更换下来的矫直辊送到工具车间,对其辊套进行更换,以备再次使用。在矫直后钢管容易出现哪些问题?
一、矫后钢管管体直度达不到要求
原因分析:1) 挠度值太大或太小。2)  压下量太小。
处理方法:1) 根据钢管规格、材质及来料弯曲度,选择正确的压下量和挠度值。2) 矫后钢管弯曲度大于来料弯曲度说明挠度值过大,如矫后弯曲度小于来料弯曲度(直度未达标)说明挠度值过小。
二、矫后管头弯曲度超标,管体不超标。
原因分析:1)  压下量不够。2)  出口辊闭合较慢。
处理方法:1)  调整合适的压下量。2)  调整出口辊闭合延时,减少矫直盲区。
三、管体表面被压伤。
原因分析:出口通道侧门打开后,由于L型接料勾,传感元件问题,导致两支钢管在其上,通道侧门闭合后,压在第二支钢管上,造成管体被压伤。
处理方法:调整由于L型接料勾传感元件的位置和灵敏性。
四、出口巷道衬板接口造成对管头的碰伤。
原因分析:衬板接口错位,钢管在出口巷道内晃动,造成对管头的碰伤。
处理方法:1) 对出口巷道内衬板进行修磨整理。2) 调整矫直参数(如增加挠度值、增加出口压下量等),减少钢管的晃动。

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